粉體行業在線展覽
GBZ4750x8000
200-500萬元
GBZ4750x8000
1975
燒結混合料超寬重型板式給料機創新設計與制造
一.前言
燒結車間燒結機的臺車原寬度為4250mm,改造中要求臺車寬度增加到4750mm,這就意味著混合料給料機的寬度也要達到4750mm。原混合料板式給料機由于設計理念和制作要求的提高,已無法滿足燒結機改造后實際生產的要求。經技術交流和現場實測,采用全新的設計和工藝,制造出超寬重型板式給料機。既保證板式給料機的有效寬度達到4750mm,又完全克服原設備的弊端,確保了設備的無故障運行。
二.改造前給料機的實際狀況
360m2燒結機于投產以來,就給料機這個設備進行了多次技改,由*初的圓輥給料機到平皮帶給料機,再到鱗板輸送機。
在實際使用過程中,它們各自的優缺點如下:
1)圓輥給料機結構簡單,故障率低。出料口狹窄,經常卡料,給料偏析、不均勻,輥體表面磨損嚴重。
2)平皮帶給料機出料口可調,給料均勻。皮帶損耗大,易撕裂,更換費時不方便。
3)鱗板給料機出料口可調,給料均勻。傳動鏈條易拉斷,鱗板易彎曲變形,故障點多且處理困難。
以上三種設備雖然一代比一代好,但鱗板給料機不適合輸送這種比重大、顆粒不均勻、濕度濕氣大、溫度可達100℃的物料,設備故障率還是居高不下,檢修人員經常通宵守護在設備旁搶修。況且臺車寬度要求加大到4750mm,現有的給料機就更不能滿足生產了。
三.設計選型及制造
針對現有給料機的問題,進行了多次現場分析和研究,對于新設備的選型要求提出以下條件:
⑴ 輸送板的有效寬度必須是4750mm,給料機頭尾輪的中心距離8000mm,高度不超過1000mm。
⑵ 傳動鏈條位置外移,更換輸送板不需料倉清料,可實現帶料更換。
⑶ 鏈板之間縫隙均勻、平滑,不卡料、無漏料。
⑷ 能滿倉啟動,雙驅傳動。
根據以上原則,重型板式給料機首先解決了鏈板在制作過程中的變形和扭曲問題。因為鱗板給料機**的問題就是由于鱗板在運行中經常發生變形和扭曲,致使鱗板之間相互干涉、頂起,鱗板異常磨損,憋斷連接螺栓,且更換極不方便,停機維修時間超長。而新的輸送槽板底板尺寸為5300mm,要保證新的輸送鏈板不變形和不發生扭曲,在制作工藝上采用了“數控下料+回火處理+線切割成型+數控機加工+應力消除+機械校正調直+恒溫養護”等工序,使其直線度和平面度均達到2.5/10000以上。
第二, 在槽板下每隔850mm增加一組輥輪組,共5組,以支撐上部料倉壓力,確保鏈板平行移動。
第三,傳動鏈條采用坦克履帶鏈條,耐磨、免維護。與輸送鏈板的連接螺栓外移至上部料倉之外。便于檢視、維護。
第四,采用懸掛式雙驅動傳動形式,消除兩端驅動鏈輪的不同步現象,使其輸送鏈板能平穩均衡的運行。
四. 主要技術參數
規格型號mm:4750x8000,給料粒度mm:≤50
輸送能力t/h:600-1200,給料速度m/s:0.077-0.154
五. 改造后的技術經濟效果對比
在借鑒、吸收、消化國內外同類先進技術的基礎上,通過一系列的優化設計,制定先進的工藝制作方法制造出來的這臺設備,各項技術指標均優于原二、三代給料機,設備的無故障運行,減輕了檢修人員的工作強度,大幅降低了運行成本達20%左右,每年可節省檢修費用100萬元以上。